本文摘要:最近有朋友还在查询AAO系统的运行情况,发现很多朋友并不了解系统沿线各段水质的变化。

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最近有朋友还在查询AAO系统的运行情况,发现很多朋友并不了解系统沿线各段水质的变化。本文通过AAO系统中污染物的变化曲线来分析各断面的水质。了解这一点后,你可以慢慢告诉自己系统的问题:AAO系统各段污水各项指标的详细分析:从曲线上只出现AAO系统中工艺的COD:进水COD约350 mg/L,厌氧阶段1:约100mg/l,厌氧阶段2:约75,氧阶段1: 50-55mg/l,氧阶段2: 55-60根据时间长,操作者转50%,转150~300%,原水:350 mg 转COD: 25 mg/L,混合COD: 242 mg/L,厌氧二级进水75,去除COD数167(比进水275),去除率高达70%,氧气段进水COD 75mg/L,混合后进水COD 25mg/L,37mg/l。但氧气段进水cod较低,在50 ~ 60mg/l范围内,主要是由于导电COD会在前一时间再次释放到水中,导致增加。

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与此同时,脱氮除磷也经常发生,即DPB的导电碳源开始脱氮除磷。当氧段入水至需氧段结束时,回归数约为35个(相对于入水约为130个),这主要是由于异养菌的代谢。

从COD处理的全过程来看,好氧阶段实际COD去除量约为130mg/l,而厌氧阶段的去除大多是导电的,并没有实际去除,这也是高效分离碳磷的原理。氧阶段去除的COD约为195mg/l,多提倡硝化作用。在AAO系统中,从曲线上只显示出流量中的氨氮:进水氨氮52mg/l,厌氧阶段1: 32mg/l,厌氧阶段2: 28mg/l,氧阶段1: 12mg/l,氧阶段2: 11mg/l,好氧阶段1: 10mg/l,好氧阶段2: 3mg/l,好氧根据长期操作者外翻率50%,内翻率150~300%,具体分析如下:水中52,分析表明,厌氧段COD基本没有分解,为什么不能有7个去除量?氧段约为12 (4.7倍水体积),转化时氨氮为52,但比厌氧段高7左右。在一定程度上解释厌氧段的去除量是不现实的。

具体分析后,氨氮在一定程度上不是由污泥传导的,但传导量不大,但在好氧段没有一定的去除量,这是由于反硝化菌的同化作用,但去除量不大,转移到好氧段后只有5个左右。好氧1中的水解量很小,但在好氧2阶段后开始缓慢水解,好氧3已经合格。与COD相比,好氧2的COD已经与进水值相近,这也验证了扩大COD去除和硝化的理论。根据氨氮的水解情况,同化作用只占5份,其余在好氧阶段去除,但一般在好氧阶段的中前期开始水解。

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从氨氮的整个水解过程来看,整个好氧系统的氨氮值只是很低。因此,许多水厂都设置了在线氨氮仪,通过测量好氧段某个位置的氨氮值来识别曝气起点,从而超过了节能的目的。在AAO系统中,从曲线上只显示工艺中的硝态氮:进水、厌氧一级和厌氧二级完全不存在,氧区硝态氮小于3,氧区硝态氮约为2mg/l.好氧硝态氮第一阶段为7.5毫克/升,第二阶段为12毫克/升,中间阶段为13毫克/升,好氧末期为1毫克/升,进水总氮在15毫克/升以内.亚硝态氮在整个工艺段基本不存在,只能在好氧1和好氧2中检测到,在2 mg/L以内,与之前的氨氮情况相比,说明硝化过程中亚硝酸盐氮和硝酸盐氮不同时存在,没有一定的方法构建亚硝酸盐氮积累。

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在控制系统的TN过程中,氧区的硝态氮和好氧区的TN或硝态氮是关键的检测指标。通过氧区的硝态氮可以区分内部转移比是否合适。如果氧区硝态氮偏高,水中TN不会是微克。

从整个过程来看,好氧区不会构建TN回归,可能不会有实时硝化反硝化。因此,当氧区体积成为允许因素时,从曲线上只显示出AAO系统流量的TP:进水TP为5mg/l,厌氧阶段1: 25mg/l,厌氧阶段2: 30mg/l,氧气罐阶段1: 5mg/l,氧气罐阶段2: 2.5mg/l,好氧罐中的含量很小,未来进水TP应在1以下。如果控制得当,可能会超过0.5 mg/L的A类废气标准,TP从进水到厌氧阶段1大幅下降,在不考虑污泥分流比的情况下,厌氧阶段2从5 mg/L上升到30mg/l,说明聚磷菌在厌氧条件下释放磷很快。数据证明磷在厌氧条件下被聚磷菌释放,污水中的VFA被磷释放的能量吸收,从而为好氧吸磷储存能量。

在氧气罐中,TP急剧下降,长期按300%的最大比例,TP混合后约为10mg/l,而在氧气罐中TP从10mg/l上升到约2mg/l,说明在氧气环境中聚磷菌再次发生反硝化吸磷。通过曝气池后的聚磷菌过量吸磷,尽可能降低水中的TP,但污水处理中生化处理后往往难以排出TP,所以采用化学除磷!。

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